一种危机遮断器连接螺纹修复方案
1 引言
我公司对国内某电厂机组进行通流改造过程中,在机组揭缸后发现汽轮机转子危机遮断器螺纹及定位螺杆损坏。由于工期原因,来不及对工件进行换新,只能对工件进行修复处理。如果不进行修复,机组运行中需要危机遮断器投入保护动作而未保护,会造成机轮机转子磨损、窜动等恶性事件。为保证机组安全,必须对该件进行修复处理。但该件非我厂加工制造,为了保证修复质量,保证机组运行安全,决定进行攻关修复此件。
2 现状调查
当汽轮机危机遮断器从电厂发运到我厂后,经过对危机遮断器检查发现,主要存在以下损坏情况,如下表。
状态描述 检查测量 照片端部连接螺纹磨损端头定位杆磨损images/BZ_207_610_1666_844_1897.pngimages/BZ_207_885_1671_1120_1894.png
汽轮机危机遮断器非我厂加工制造产品,我厂对其详细结构了解有限,且危机遮断器损坏较为严重,由于工期原因,来不及对工件进行换新,虽然原先没有修复的先例,但这次工件必须进行修复处理,且必须一次修复成功。
3 修复方案分析
3.1 材质确定:经过化验分析该危机遮断器材质为45 钢,45号钢为中碳钢,此种材质不易焊接,焊后易产生裂纹等缺陷。
3.2 焊材选择:45 号钢的强度较常规的20 号钢的淬火倾向大,并且强度高,所以需要匹配抗裂性能好一些的焊接材料,可以用ER50-6 碳钢焊丝或ERNiCr-3 焊丝。
3.3 修复风险:
(1)焊接裂纹:由于45#钢不易焊接,焊后若出现裂纹,将很难进行修复。
(2)工件变形:焊接的时候热输出过大,容易导致工件变形;
(3)功能失效:由于焊接过程中热量比较大,危机遮断器内部安全件容易出现卡涩,可能会对危机遮断器功能产生影响。
4 采取的措施
4.1 熟悉部件结构:组织人员将各件拆开,检验进行测量,并根据现有图纸核对。将各件拆开后,分析确定各件作用,测量并确定螺纹的规格。
4.2 焊接试验:根据厂内现有焊材,确定分别使用ER50-6 和ERNiCr-3 两种焊材进行试验。组织焊工人员,针对45 号钢进行试验焊接,制作焊接试板,试验不同参数组合,观察焊材融合效果、外观缺陷等符合要求。
4.3 性能试验:首先加工45 号钢试料进行模拟堆焊,焊材分别使用ER50-6 和ERNiCr-3 两种焊材,堆焊后进行无损检测,然后车加工出试验螺纹,最后对螺纹进行强度试验。试验显示两种焊材均能满足要求。由于ERNiCr-3 的低温焊接性能良好,且焊后强度更高,所以选定ERNiCr-3 作为焊接焊材。
4.4 正式焊接控制:严格依照焊接试验的焊接条件及参数进行堆焊,要求焊前清洁干净,进行预热处理,沿圆周分8 个区域对称焊接,严格控制本体温度不得超过100°,间歇施焊,油浴散热,焊接过程不得吹风,焊后自然冷却。
5 修复结果
通过对危机遮断器焊接过程进行有效控制,焊接完成后对螺纹部分进行粗车加工,进行无损探伤检测,无损探伤检测合格后再进行精车螺纹,精车螺纹后再次复检螺纹表面无缺陷,进行了通止规检测以及配装,通止规检测合格,车后危机遮断器和连接轴之间螺纹配合紧密。最终做危机遮断器重锤飞出转速、回入速度试验结果均合格,功能满足使用要求。
通过本次对危机遮断器的螺纹修复,总结了修复过程中的经验,基本掌握了螺纹焊接修复工艺流程及要点,为以后此类工件的修复,进一步提高效率,提高修复质量,减低不良风险起到指导作用,极具参考借鉴意义。
[1] 郭延秋 主编 《大型火电机组检修实用技术丛书 汽轮机分册》 中国电力出版社 2003.9